【摘要】本工程日处理炼油废水500 m3/d,首先采用水利筛+气浮+水解+A/O工艺,废水经处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999))标准,其中250 m3/d排入附近城市污水处理厂,其余250m3/d经接触氧化+砂滤+消毒工艺深度处理后,达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GT18920-2002)标准,回用于车间冲洗水系统,运行结果表明,该处理系统处理效果稳定,满足了企业回用水的要求。
【关键词】水产加工废水,A/O工艺,接触氧化,回用
水产品加工行业为典型的高耗水行业,其废水产生量大,对环境的污染严重。废水主要来自于水产品加工过程中的原料解冻和清洗等工序,具有废水量大,有机物浓度高,蛋白质、油脂等大分子有机物质多、生化降解速率慢等特点。此外水中还含有泥砂、植物纤维、色素、胶体等成分。因此需对该废水进行处理,达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999))标准。
1工程概况。本工程设计规模为日处理炼油废水500m3/d,《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999))标准,其中250m3/d排入附近城市污水处理厂,其余250m3/d经深度处理工艺后,达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GT18920-2002)标准,回用于车间冲洗水系统。设计进出水水质指标如表1、表2所示。
2废水处理工艺
2.1工艺流程。水产加工废水经集水池用泵送入水利筛,去除大部分漂浮物、虾头、虾肠等,自流入窝凹气浮,在此投加絮凝剂去除水中浮油和剩余的悬浮物。气浮出水自流入A/O生化段,去除废水中绝大部分有机污染物、氨氮等后,出水达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999))排放标准。其中250 m3/d废水达标排放,其余250 m3/d废水进入后续回用水处理系统,依次经过接触氧化池、二沉池、砂缸、消毒池后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GT18920-2002)标准,回用于车间地面冲洗水。工艺单元产生污泥→污泥浓缩→脱水→外运填埋或综合利用。
2.2重要构筑物及设计参数
(1)水力筛。污水汇总后流入水力筛,通过水力筛的拦截去除水中的漂浮物、虾头、虾肠等,防止对水泵等设备造成损害。 配备1台SLS-2000型水利筛。
(2)调节池。储存废水并使其均质均量,以保证废水处理设备和设施的正常运行。1座,尺寸:14.0×5.0×4.2m,配备2台 QJB1.5型潜水搅拌机,2台50WQ15-22-2.2型提升泵,采用浮球液位器控制,1用1备。
(3)涡凹气浮机。涡凹气浮是专门去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物的系统。经过预处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合,由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将SS带到水面。上浮过程中,微气泡会附着到SS上,到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。 配备1套BQJ-2.2型涡凹气浮机。
(4)A/O生化段。大幅降低废水中的有机污染物,同时通过硝化、反硝化降低废水中的氨氮。钢砼结构,其中A池1座,有效容积200m3,尺寸14.0×4.0×4.2m,HRT=8h,配备2台QJB1.5型潜水搅拌机。O池1座,有效容积600m3,尺寸14.0×12.0×4.2m,HRT=24h, 配备3台 HC-100S型罗茨鼓风机,Q=4.11m3/min,P=5000mmAq,2用1备,2台80WQ50-8-2.2型内回流泵,Q=50m3/h,H=8m,1用1备。
(5)中沉池。钢砼结构,2座,单座有效容积60m3,尺寸4.6×4.6×5.2m,表面负荷为0.5m3/(m2・h),配备2台50WQ15-12-1.1型污泥回流泵,Q=15m3/h,H=12m,1用1备。
(6)二沉池。钢砼结构,1座,有效容积50m3,尺寸4.0×4.0×5.2m,表面负荷为0.65m3/(m2・h),配备2台25WQ7-8-0.55型污泥回流泵,Q=7m3/h,H=8m,1用1备。
(7)中间池。钢砼结构,1座,有效容积15m3,尺寸3.0×1.3×4.2m,配备2台 25WQ8-25-1.1型提升泵,Q=8m3/h,H=25m,1用1备。
(8)砂缸。进一步去除剩余的悬浮物。配备2台 YLSG-900 型砂缸。
(9)消毒池。杀死处理后污水中的病原性微生物,保证污水生物指标达标。钢砼结构,1座,有效容积15m3,尺寸3.0×1.3×4.2m,配备1套 XD-50型次氯化钠消毒器。
(10)污泥池。 钢砼结构,1座,有效容积36m3,尺寸3.0×3.0×4.2m,配备1套SC-301型叠螺脱水机,2台G25-1型螺杆泵,1用1备。
3运行效果。经过3个多月的调试,废水处理系统运行良好,处理效果稳定,排放废水出水水质均达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999))标准,回用水均低于设计要求的控制指标。调试期内不同时期生化系统的取样结果如表3、表4所示。
4经济成本分析.该工程总投资199万元,其中设备投资108万元,土建投资91万元;生化系统处理成本为1.61元/ m3,其中电费为0.96元/m3,药剂费为0.25元/m3,人工费为0.40元/m3;回用水处理系统成本为2.17元/ m3。
5结论.水产加工废水采用水利筛+气浮+水解+A/O工艺,废水经处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999))标准,其中250 m3/d排入附近城市污水处理厂,其余250m3/d经接触氧化+砂滤+消毒工艺深度处理后,达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GT18920-2002)标准,回用于车间冲洗水系统,运行结果表明,该处理系统处理效果稳定,满足了企业回用水的要求,既减少对环境的污染,又节约了大量水资源。